溫州電化廠液氯鋼瓶爆炸事故
1979年9月7日,溫州電化廠發(fā)生了一起嚴重的液氯鋼瓶爆炸的惡性事故。一個液氯鋼瓶在爆炸的時候,竟然引發(fā)了其他鋼瓶的連鎖爆炸反應,最終導致10噸液氯呈扇形擴散開來,大量的氯氣泄漏到周邊的居民區(qū),波及范圍達7.35公里,而在靠近溫州電化廠的兩公里內,花草樹木在高濃度氯氣作用下,一片枯黃。
擴散開來的高濃度的劇毒氯氣最終導致了59人死亡,779人中毒住院,400人接受門診治療,消防戰(zhàn)士們緊急疏散附近居民達8萬多人。根據(jù)事后統(tǒng)計,當時氯氣泄漏造成的直接經濟損失達到了60多萬人民幣(按照70年代的物價水平),影響到了超過100個企業(yè)的正常生產運作,其嚴重后果可謂觸目驚心。
▲毒氣涌來,路人紛紛逃命
那么到底第一鋼瓶是怎么就爆炸了呢?
突然爆炸的鋼瓶
1979年9月7日中午1點55分,溫州電化廠液氯工段,一只容積為415升,充裝量為0.5噸的液氯鋼瓶發(fā)生了猛烈的粉碎性爆炸。爆炸鋼瓶的碎片和爆炸產生的沖擊波撞擊到其附近的液氯鋼瓶上,又導致了4只液氯鋼瓶的爆炸,5只液氯鋼瓶被擊穿,另外還有13只鋼瓶被擊傷至產生嚴重的變形。
瞬間的強烈爆炸產生了震耳欲聾的巨響,伴隨著巨響產生的是一股沖天而起高達40余米的巨浪,形同一朵“蘑菇云”,云里還夾雜著磚石瓦礫和鋼瓶碎片,數(shù)公里之外的居民都有震感。
在爆炸中,有一只重達1.735噸的液氯鋼瓶甚至被沖擊氣浪直接掀飛,越過了12米高的高壓線路,砸破了一間鹽倉庫的屋頂,墜落于其中,而這間鹽倉庫距離爆炸中心有30米遠;還有一只重達1.754噸的液氯鋼瓶,被氣浪沖擊波推出去20米遠,掉落在了液氯包裝廠西頭的荷花池里;兩只平放著的液氯鋼瓶,被氣浪平著推出10米開外,爆炸碎片呈濺射狀四處飛出,其中有一塊重72.5公斤的鋼瓶下封頭,飛越廠區(qū),打斷不知道多少樹干,干過了居民區(qū)的墻磚,在距離爆炸中心85米處,砸死了一位老人... ...
爆炸現(xiàn)場最后留下了一個直徑達6米,深度近2米的大坑。爆炸中心附近的辦公樓中的泥瓦工、操作工多人當場被炸死,附近廠房的玻璃幾乎全被沖擊波擊碎、窗架門框斷裂者不可勝數(shù),其慘烈程度可見一斑。
更可怕的是,爆炸泄漏的液氯達到了10.2噸,爆炸當時正刮著東南風,風速為每秒鐘3.7米,氯氣被大風一吹,迅速向西北方向呈扇形擴散,波及范圍達到了驚人的7.35公里,溫州電化廠附近的10個居民區(qū)受到嚴重污染,中毒中毒住院治療人數(shù)近800人,加上輕度中毒就醫(yī)人數(shù)破千,堪稱氯堿行業(yè)罕見的慘痛事故。
為什么會爆炸?
事發(fā)之后,各方面高度重視,調查小組很快就進駐溫州電化廠廢墟之上,展開了事故原因調查分析行動。
然而此次爆炸事故的破壞性極其嚴重,加上現(xiàn)場值班的工人師傅們全部當場死亡,給事故原因的調查和分析帶來了很大的困難。調查組在工廠廢墟上足足“駐扎”了兩個月,反復查看和分析現(xiàn)場殘留物,并進行了大量的物理、化學鑒定,最終逐步找到了爆炸的源頭。
最后的調查結論認為:這是一起由當時的溫州市藥物化工廠的氯化石蠟倒灌入電化鋼瓶中,經溫州電化廠灌裝液氯后產生化學反應而引發(fā)的一起重大化學爆炸事故。
那么這個結論是怎么得出來的呢?
調查人員所作的第一步是根據(jù)爆炸中心的破壞情況,對現(xiàn)場殘存的爆炸鋼瓶的形狀、位置和濺射碎片的特點進行了逆向推演,初步判斷出是電化30號鋼瓶引發(fā)了第一次爆炸。
前文也說了,這個鋼瓶是粉碎性爆炸,其爆炸碎片的分布范圍特別廣,調查時收集到的爆炸碎片足足有120片(還不是全部,還有很多碎片找不全了),正是這些高速濺射出去的碎片擊穿了其附近的其他鋼瓶,才引發(fā)了連鎖反應,導致了最后大爆炸的發(fā)生。
調查人員隨后對現(xiàn)場鋼瓶爆炸碎皮和爆炸中心的深坑直徑進行了細致的測量分析,測算出事故的爆炸威力相當于120~130公斤TNT當量的爆炸,這等威力的爆炸,絕非鋼瓶材質、焊接或者過載等物理原因所引起的爆炸能達到的程度。
▲爆炸之后,廠房倒塌成廢墟
在調查人員一頭霧水的時候,他們又想到了現(xiàn)場出現(xiàn)的異樣的黑煙和黑灰,于是他們從各處搜集了這些黑煙和黑灰的樣品進行化學分析,最后發(fā)現(xiàn)樣品中含碳量為15到20百分點,含氫量為2.25到3.14個百分點,并且存在黃褐色殘渣,這進一步證明了這是一起有機物參與化學反應的“化學反應爆炸”。
那么液氯鋼瓶作業(yè)過程中本該是不會摻入任何其他物質的,怎么就發(fā)生了化學反應爆炸呢?調查人員立刻就調查了溫州電化廠全部鋼瓶的來龍去脈。經過反復資料對比、查證,終于確認電化30號鋼瓶在8月29日運到了溫州市藥物化工廠的氯化石蠟工段,9月3日送回電化廠,一直存放著,直到事故當日進行了灌裝作業(yè)。
事故脈絡到這里終于清晰了:原來溫州市藥物化工廠工藝設備簡陋、又缺乏相關技術而且操作混亂,其采用液化石蠟與氯氣反應制作氯化石蠟過程中,氯氣由鋼瓶針形閥門通過紫銅管直接插到了氯化釜內,中間沒有緩沖器,也沒有流量計、壓力表和調節(jié)閥門等部件。更糟糕的是,當液氯鋼瓶快用盡的時候,該廠的操作工還違規(guī)動用真空泵來吸盡鋼瓶內的余氯,這種操作非常容易導致氯化石蠟倒灌進入液氯鋼瓶。
事實上,這些液氯鋼瓶確實被倒灌了氯化石蠟。然而,溫州電化廠對鋼瓶的管理也不嚴格,在罐裝液氯作業(yè)之前的檢查工作草草了事,相當馬虎,這就導致鋼瓶里面裝有氯化石蠟,操作工也不知情,隨后在罐裝液氯的過程中,液氯和液化石蠟發(fā)生反應,釋放出大量的熱量,熱量在鋼瓶內無法散發(fā),促使溫度上升,隨后導致壓力上升,最終導致了爆炸。
這起事故暴露了當時液氯鋼瓶安全生產管理方面的很多漏洞,也因此引發(fā)了人們對于液氯鋼瓶生產制造和使用、儲存企業(yè)安全管理制度的系統(tǒng)化的要求,此外,也促使企業(yè)開始加強操作工的科學作業(yè)、安全生產知識的培訓,這些,都是建立在慘痛教訓上的經驗,須當時刻牢記。