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一次窯筒體9.5米處紅窯事故分析

一、事故過程:

20194月份XX公司組織年度停窯大修,于429日結束恢復生產。20191249:58計劃停窯定檢,更換窯頭燃燒器、檢修篦冷機、檢查檢修入窯斗提、工藝檢查等項目,520:18窯點火,1268:58恢復投料。窯升溫前窯內5.0~21.0米有舊窯皮覆蓋,在投料過程窯皮由前往后逐步掉落,窯皮掉落部位筒體出現局部高溫點,10:27左右9.5米處窯皮掉落時瞬間出現溫度超高,中控筒掃顯示530℃,而且面積迅速擴大,現場發現大面積紅窯,實測溫度高達580,10:32緊急止料停窯搶修。
紅窯部分
二、搶修過程:
126日止料后冷窯,緊急組織隊伍搶修,71:00進窯破壞窯皮,清理窯皮后對窯襯情況進行檢查:發現8.8~10.6米(共9環磚)環向有兩處已經沒有耐火磚,面積約3.0㎡,其中一處是紅窯時掉落,筒體有燒蝕痕跡,一處是停窯后窯皮掉落扯掉。耐火磚全部剝落部位,邊緣最薄20mm,環向間隔10塊磚位置厚度約145mm,縱向間隔3塊磚位置厚度約150mm。
注:燒成帶耐火磚使用鎂鐵尖晶石磚,20194月大修整體更換。
紅窯部分
掉磚紅窯部分
測量燒成帶其它部位耐火磚厚度,數據如下:

檢測部位
1.0~2.0米
2.0~4.0米
4.0~6.0米
6.0~8.8米
11米以后
耐火磚種類
硅莫紅H型
鎂鐵尖晶石
耐火磚厚度mm
195
120
100
80
195

2.0~11.0米耐火磚不同程度剝落
11.0米后耐火磚基本無剝落燒損
2.0~8.8米耐火磚最薄處
窯皮和耐火磚熔融在一起
三、原因分析:
1、直接原因
對燃燒器使用情況不知情、風險評估不到位,對已有的磨損重視不足,沒有及時整體拆檢或返廠維修,導致燃燒器在使用過程中煤風和內風管道頭部部分嚴重燒損,致使燃燒器火焰變形,剛性不足,燒成帶溫度不穩定,窯皮頻繁更換,耐火磚被層層侵蝕剝損、變薄,在定檢后升溫投料過程中窯皮大面積垮落將薄弱部位耐火磚扯落。
2、間接原因
2.1、對煅燒高鐵料容易掉窯皮的應對經驗還在摸索階段,風險管控不到位,出現頻繁掉窯皮沒能及時調整扭轉;
2.2、124日計劃性停窯,由于燒成帶有窯皮覆蓋,沒有按規定對燒成帶耐火磚進行厚度檢測,沒能及時發現9.5米耐火磚薄弱隱患。
燃燒器頭部磨損嚴重
四、預防措施
1、工藝裝備管理
今后所有燃燒器使用年限達到三年必須拆檢或返廠維修;
2、窯系統日常工藝管理
工藝管理人員每天關注窯運行狀況及筒體溫度變化情況;窯煅燒高鐵料時,高度關注窯皮掉落情況,每班對掉窯皮情況要詳細記錄,出現頻繁掉窯皮情況必須及時調整,穩定窯況。
3、窯升溫投料管理
每次升溫必須制定升溫曲線,操作員要嚴格按照溫升曲線控制窯內溫度;投料時必須有工藝技術管理人員值守現場,每小時觀察一次窯內耐火磚狀況及物料煅燒情況,避免燒流、燒耐火磚的情況發生。
4、窯筒體在線監測管理
升溫投料必須安排專人現場監測筒體溫度,特別是筒掃掃不到的區域,日常巡檢每班實測記錄筒體溫度兩次。
5、耐火材料檢查管理
大中修或臨時停窯,具備進窯檢查條件的,必須對所有窯磚進行厚度檢查。
6、質量管理
保持煤料質量穩定性,配煤及配料均衡穩定。